西门子S7智能化升级工控机器视觉技术赋能S5电控系统新篇章
原S5系统的构成和改造原因:生产线自1993年引进意大利设备以来,已经运行了15个年头。机械部分状况良好,但控制设备正处于故障频发期。系统安全性面临两大挑战:首先是控制核心的PLC部件,其次是HMI人机交互界面。当前使用的是西门子S5-115U型号,配备有两个9槽模块架,共计数字输入132点、数字输出112点、热电偶64通道、标准信号模入16通道及模出8通道。此外,还集成了串口通信卡CP524与HMI进行数据交换。然而,由于S5系列产品逐渐退出市场,其备件供应链长且昂贵,有些零部件甚至难以寻觅。为了确保稳定的生产运营,迫切需要将控制系统从老旧的S5升级至更加先进的S7平台。
人机界面基于PC硬件和DOS 6.22操作系统搭建,以SF(SUPER FLASH)软件为基础。这不仅负责参数设置、状态显示等基本功能,还通过C语言编程执行复杂计算,并通过通信协议与PLC协同工作。如果HMI出现问题,将直接导致整个系统崩溃。而现有的HMI硬件与现代技术不兼容,其关键通信卡更是缺乏备用零件,因此必须重新开发符合新标准的人机界面。
挤出机械部分仍然保持良好的性能,只是在水加热环节频繁发生故障,这主要源自严重的水垢积累、泄漏问题以及对可靠性的极高要求。这些问题严重影响了设备正常运行和效率。在此背景下,对现有控制系统进行改造升级成为必要。
改造目标在于提升可维护性、兼容性和扩展能力,同时消除潜在风险对生产造成影响。此次更新不仅仅是简单替换,而是要融入客户多年的经验,以及工艺流程中的创新思路。在设计上,我们将结合原有工艺特点,用西门子的领先技术来进行国产化优化,以达到既经济又稳定的双重目标。
改造方案集中在PLC主控单元、高级图形用户界面(HMI)以及挤出机器人的三个关键领域。一方面,我们会保留现有的柜体结构,只对PLC部分进行更换,然后现场安装新产品并完成连接工作;另一方面,我们尽可能地保留原有柜体及低压电气元器件,以降低施工成本和风险。
新型PLC采用西门子研发的一款高性价比的S7-300系列产品,这样可以保证设备的易维护性、高度兼容性以及未来发展空间。此外,对于HMI终端,也选择了一款具有类似功能但性能更强劲的西门子主流产品,以实现无缝替换,同时增加了中文操作界面的支持,让用户更加便捷地操作,同时保留英文版供熟悉者使用。这一升级过程中,不仅提高了整体可靠性,而且避免了由于HMI故障导致的大规模停产事件发生,为生产线提供了一个更加稳定、高效的地位。